厭氧反應器(qì)7種異常現象及(jí)原因分(fèn)析
來源:国内精品久久久久久久影视麻豆盛環保 發布(bù)時間:2020-12-16
厭氧(yǎng)反應器(qì)由(yóu)於其處理能力高,往往用來處理高濃度有機廢水,其在汙水係(xì)統日常運行中十分重要(yào)。在運行厭氧的(de)過程中,經常會(huì)遇到顆粒汙泥生長過慢(màn)、產氣不足、跑泥等現象,今天我們就來聊聊這些異常現象的(de)原因以及解(jiě)決辦法。
1. 厭氧顆粒汙泥生長過於緩慢
原因:由於營養與微量元素不足(zú);進水(shuǐ)預酸化度過高;汙泥負荷過低;顆粒汙泥洗(xǐ)出;顆粒汙泥分裂(liè)。
解決方法:增加進液營養與微量元(yuán)素的濃度;減(jiǎn)少(shǎo)預酸化程度;增加反應器負荷。
2. 反應器過負荷
原因:由於反應器泥(ní)量不足或汙泥產甲烷(wán)活性不足。
解決方法:增加汙(wū)泥活(huó)性;提高(gāo)汙泥量;增加種泥量或促進汙(wū)泥生(shēng)長;減少汙泥洗出(chū)。
3. 汙泥產甲烷活性不足
原因:營養與微量(liàng)元素不足;產酸菌生(shēng)長過於旺盛;有機懸(xuán)浮物在反應器(qì)中(zhōng)積累;反應器中溫度降低;廢水中存在有毒物或(huò)形成抑(yì)製活性的環境條件,無機物,如鈣離子引起沉澱。
解決方法:添加營(yíng)養與微(wēi)量元素;增加廢水預酸化度;降(jiàng)低(dī)反應器負荷;提高溫度;降低懸浮物濃度;減少進(jìn)液中鈣離子濃(nóng)度;在厭氧反應器前采用(yòng)沉澱池。
4. 顆粒汙泥洗出
原因:氣體聚集於空的顆粒物中,在低溫、低(dī)負荷(hé)、低(dī)進液濃(nóng)度易形(xíng)成大而空的顆粒汙泥;顆粒形成分層結構,產酸菌在顆粒汙泥外大量覆蓋使產(chǎn)氣菌聚集(jí)在顆粒內;顆粒汙泥因廢水中含大量蛋白質和脂肪而有上浮(fú)的趨勢。
解決方法:增大汙泥負荷;應用更穩定的工藝條(tiáo)件,增加廢水預酸化程度;采用預處理(沉澱或化學絮凝(níng))去除蛋白與脂肪。
5. 絮狀的汙泥或(huò)表麵鬆散 “起毛”的顆粒汙(wū)泥形成並被洗出
原因:由於進液中(zhōng)懸(xuán)浮物的產酸(suān)菌的作用,顆粒汙泥聚集在一起;在顆粒表麵或以懸浮狀態大量的(de)生產產酸菌;表麵“起毛”顆粒形(xíng)成,產(chǎn)酸菌(jun1)大量附(fù)著於顆粒表麵。
解決方法:從進液去除懸浮物;增強廢水(shuǐ)預酸化度(dù)。
6. 顆粒汙泥破碎分散
原因:由於負荷或進液濃度突然(rán)變化;預酸化度突然增加,使產酸菌處於饑餓狀態;或有毒物質存在於廢水中。
解決方法:應用更穩定的預酸化(huà)條(tiáo)件;進行脫毒的預處(chù)理;延長馴化(huà)時間(jiān)稀釋進液;降低負荷與上升流速度以及水流剪切力,采(cǎi)用出(chū)水循環以增大選擇(zé)壓力,使絮狀汙泥洗出。
7. 厭氧汙泥上(shàng)浮
原(yuán)因:三相分離器氣室有浮泥,導致沼氣排氣不順;負荷突然增加,產氣過大,高於分離(lí)器能力;溫度突然增高(gāo),產氣過大,高於分(fèn)離器能力(lì);水封高度有問題;廢水中蛋白質產生泡沫以及其他有機物的降解過程中產(chǎn)生的中間產物可能降低了液體的表麵張力,從(cóng)而產生泡(pào)沫。
解決辦法:降水位,衝洗;降負荷(hé);慢升溫(wēn),回流;調整水封水位。